應用PDCA循環對螺紋鋼筋表面爛鋼進行質量攻關
詳情介紹
1、存在的問題
盛隆冶金煉鋼二廠小方坯1#連鑄機于2019年9月底投產,所生產小方坯主要用于(七軋、八軋)軋制Φ12-Φ25mm規格的螺紋鋼筋。典型爛鋼形貌如圖1:
圖1 幾種典型的表面爛鋼形式
2、 質量攻關的措施方法
遵循質量管理工作程序,采用PDCA循環方法(見下圖2)進行螺紋鋼筋表面質量攻關活動。
圖2 螺紋鋼筋表面爛鋼PDCA循環質量攻關步驟
3、 現狀調查
2019.10-2020.02期間,每個月檢出爛鋼數量統計如下表1:
表1 煉鋼二廠坯軋制時檢出爛鋼數量
月份 | 七軋 檢出(噸) | 八軋 檢出(噸) | 合計檢出 (噸) | 爛鋼占生產量的百分比 % |
2019.10 | 407.260 | -- | 407.26 | 0.57% |
2019.11 | 381.920 | 109.940 | 491.86 | 0.44% |
2019.12 | 136.930 | 53.435 | 190.365 | 0.13% |
2020.01 | 158.206 | 211.558 | 369.764 | 0.25% |
2020.02 | 153.230 | 145.550 | 298.78 | 0.20% |
合計 | 1237.546 | 520.483 | 1758.029 | 0.28% |
4、 確定目標
攻關目標將目前的0.28%爛鋼比率降低到0.05%。
圖3 螺紋鋼筋表面爛鋼比率攻關目標
5、 要因論證
對爛鋼試樣取樣分析,發現爛鋼試樣附近及試樣邊部存在大塊、超長的塑形非金屬夾雜,見圖4/5。
圖4 縱向夾雜,長度1615μm 圖5 橫向夾雜,寬度110-200μm
對夾雜物進行能譜分析,發現兩類典型夾雜:
(1)含保護渣類復合夾雜,超長度(大于1mm)的塑性夾雜,為含保護渣(Si、Ca、Na成分)的復合夾雜,應為結晶器卷渣,見圖4。
(2)中包卷渣,大塊夾雜,含有較高的Si、Ca、Mg 、Mn氧化物,應是鋼水氧化產物與煉鋼渣、鋼包或中間包履蓋劑、中包耐材等有關物形成的復合夾雜。
圖6 超長塑性夾雜能譜分析
圖7 大塊夾雜能譜分析
圖8 發生表面爛鋼缺陷的爐次工藝原因分析圖
對發生表面缺陷爛鋼的爐次進行過程追溯和跟蹤,發現發生爛鋼的爐次主要存在下列工藝異常現象。
(1)連鑄等鋼水。由于生產組織不順暢,很多時候存在連鑄等鋼水,此時結晶器勢必減速-加速,拉速變化時容易造成結晶保護渣卷入結晶器中;
(2)連鑄燒包口。由于方坯連鑄時未采用長水口保護澆鑄,鋼花(渣、鋼水氧化物)容易在中包蓋口積聚而影響后續澆鑄,此時采用氧槍燒割包口,大塊的燒割物落入中包鋼水中容易卷入結晶器中;
(3)中包排渣的影響。當中包渣層變厚時,如不及時排渣,或者排渣時中間包液面急劇變化,中包渣(覆蓋劑)卷入鋼水中出現爛鋼的幾率增加。
(4)鋼包吹氬不良。鋼包吹氬不良,鋼中夾雜物難以上浮,澆鑄時夾雜物富集鋼液——保護渣液面,一旦結晶器液面波動很容易卷入鋼水中。
以上四種情況,占了發生爛鋼爐次的83%。
根據金相能譜分析和工藝過程調查,確定產生爛鋼的主要原因是鋼中存在兩類大量超長、大塊的夾雜物,一類是結晶器卷渣形成的保護渣復合夾雜;二類是中包卷渣形成的鋼水氧化產物與煉鋼渣、鋼包或中間包履蓋劑、中包耐材等有關物形成的復合夾雜。由于夾雜物和鋼的基體變形能力的差異和熱膨脹系數的差異,如果軋件中存在大量的的夾雜物,夾雜物不能和鋼一樣均勻流變,隨著鋼的變形增加在夾雜物和鋼的表面產生應力集中,縱肋處是應力集中和變形集中地方,因此在縱肋上(周邊)很容易在夾雜物聚集處的表層產生表面縱向裂紋(拉裂、爛鋼、缺塊等)。
7、制定對策
序號 | 要因 | 對策 | 措施 | 目標 | 責任人 | 完成 日期 |
1 | 連鑄等鋼水 | 避免拉速波動造成結晶器保護渣卷入鋼水中 | 穩順生產組織,以連鑄為龍頭,以穩定連鑄拉速為切入點理順煉鋼過程生產組織;安排專人全程監督 | 穩定拉速2.7±0.2 m/min范圍內 | 石林波 | 2020.03 |
2 | 連鑄燒包口 | 減少或避免包壁耐材、渣鋼等掉入中包中 | 適當擴大包口直徑; 盡量避免鋼流濺射到包口壁;燒包口時精細操作;使用長水口 | 每班燒包口的次數由平均約2次減少喂1次 | 陳建新 | 2020.03 |
3 | 中包排渣的影響 | 避免中包渣卷入鋼水中 | 優化排渣口尺寸;采用小流慢排工藝;防止排渣口粘結。 | 避免中間包液面急劇變化 | 劉湧 | 2020.03 |
4 | 鋼包吹氬不良 | 減少鋼水中的氧化物夾雜物 | 加強鋼包管理,如出鋼后清渣,透氣磚安裝檢查等;同時保證底吹壓力與時間 | 鋼水中內生氧化物夾雜控制≤2.5級 | 周春泉 | 2020.03 |
8、組織實施
(1)實施1:穩定連鑄拉速,規定拉速控制2.7±0.2 m/min范圍內,派專人全程進行監控記錄,并制定嚴格的考核制度。
(2)實施2:減少或避免連鑄燒包口造成的耐材、渣鋼氧化物等掉入中包,對大包滑板、下水口的裝配進行優化,減少鋼流分散、噴濺現象,并對燒包口的頻次、操作進行規范。
(3)實施3:避免中間包排渣引起的液面急劇變化,采用小流慢排工藝,同時排渣前檢查清理渣口情況,防止排渣口出現粘結。
(4)實施4:改善鋼包底吹氬,減少鋼中氧化物夾雜,規范底吹壓力、時間,保證氧化物夾雜能夠充分上浮。
9、效果檢查
通過活動的開展,表面爛鋼現象明顯好轉,逐月走勢見下圖9。
10、標準化
通過本次活動,認識到鋼水結晶度對螺紋鋼筋表面質量上的影響。煉鋼二廠從生產組織、鋼包管理、轉爐冶煉、連鑄操作等幾個方面都制定了嚴格的工藝制度和操作制度。
11、下步打算
計劃對優化中間包鋼水流場、控制轉爐終點溫度穩定等幾個方面進行進一步的攻關,進一步減少螺紋鋼筋表面質量缺陷。
二、質量改進成果介紹
1、螺紋鋼筋綜合合格率逐年升高
圖1 螺紋鋼筋近5年綜合合格率走勢圖
2、螺紋鋼筋市場占有率逐年上升
圖2 螺紋鋼筋近5年市場占有率走勢圖
3、顧客滿意逐年上升
圖3 近5年顧客滿意度走勢圖